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调整后回转窑升温曲线焙烧情况

        自1997年末开始对回转窑升温曲线进行调整,保持180h总焙烧时间不变,对各温度区间范围及升温速率进行调整。在1998年正式将新曲线纳入操作标准。经过两年多的运行,焙烧升温曲线更加合理,阳理化指标明显改善,质量稳定,满足了电解生产需要。
        以上操作中比较明显的改进有:
        1、火道温度差明显减小。执行新曲线以后,调整工能按设定曲线升温,改变了以往“赶”温度的被动局面。火道间温差基本保持在±30℃以内,从调整前后设定的回转窑温度、实际火道温度及相邻火道温度差值来看。火道温差的减小,不但降低了因温度梯度产生的热应力,还对降低阳裂纹率有一定的促进作用,还可以令制品质量达到均匀一致,曲线调整后阳主要理化指标标准偏差远低于调整前。
        2、中温升温速率得以控制。调整前的回转窑焙烧,中温阶段被分割在两个火焰周期,移炉后由于加热方式的变化,升温速率太快。调整后将其控制在一个周期内,升温速率明显降低。其结果提高了阳析焦量,抗压强度也随之提高。
        3、高温及保温时间控制适中,有效的降低能耗。焙烧热处理温度高,对制品内部微晶的生长比较有利,同时对降低阳电阻率、提升抗氧化性都有一定的作用。但过高的温度则会产生副作用。所以,在满足阳理化反应、制品性能均匀统一的较低条件时,即制品达到1050℃时,就可以停止升温进入保温阶段。对于现有炉室条件及产品,高温达到1180-1200℃就可满足需要,较高温度应低于1220℃。保温时间平均在16h。这样就可以降低煤耗,并保持适度高温,避免火道过烧信息的产生,同时提升回转窑炉体应用寿命。
        4、曲线调整后的阳质量。曲线调整后,阳主要理化性能明显提升,且趋于稳定。电阻率达到一级品要求的阳比例远高于调整前,调整前为17%-48%,调整后可达到70%以上。电解使用性能良好,残平整、规则。经测算,回转窑运行时阳消耗在450kg/t,在国内处于较好水平。
文章来源于:http://www.cnyhks.com/

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创建时间 2015-04-29 来源 回转窑网 浏览
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