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简单分析球磨机按计划生产前的试车操作

        湿式试车采用全自磨模式启动,然后钢球在球磨机的添加通过三个步骤:4.2%,6.2%,然后再达到8.0%。处理能力随着冲球率的增加而增加,在8.0%的冲球率情况下,处理能力达到546t/h,略低于设计的551t/h球磨机。在此阶段,磨机排矿格子板并没有更换,顽石产率,不管是占新给矿的比例还是绝对量,都是随着球磨机冲球率的增加而降低的。
        在FAG模式下,顽石产率非常高,常超过100%,当达到8.0%的冲球率后,顽石的循环量占球磨机新给矿的比例为47%,为269t/h。这仍然远高于设计值,对于顽石破碎机来讲,长时间这样运行是不行的,而且循环量常超过60%,也影响顽石的输送能力,在周围造成溢溅。由于顽石产量超过顽石破碎机的处理能力,必须经常旁通过去。半自磨机的转速不能超过9.3r/min,否则会进一步增大顽石产率。太高的顽石产率造成球磨机排矿筛阻塞,筛面失灵,也导致大量的过大颗粒旁路到旋流器给矿漏斗,阻塞了旋流器给矿管和砂泵,导致长时间回路停车。
        由于上述原因,球磨机不能按设计的10.4r/min转速试车,除非顽石的产率能够可控。高的冲球率可使顽石产率可控,但顽石产率高的真正原因是排矿格子板的开孔面积,特别是球磨机磨碎时的砾石窗部分占开孔总面积的比例太大。随后,总的开孔面积和砾石窗部分分阶段降低到7.4%和20%,在此条件下,顽石产率降低到28%,球磨机的处理能力超过了600t/h。


(文章源于河南豫晖球磨机、回转窑指定网站:http://www.cnyhks.com/,转载注明出处)
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创建时间 2014-05-19 来源 回转窑网 浏览
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